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據(jù)國際煤炭網(wǎng)2016年6月6日訊 我國煤化工經(jīng)過“十二五”的蓬勃發(fā)展,工藝和裝備技術(shù)均取得了巨大進(jìn)展,煤氣化技術(shù)、甲醇制烯烴技術(shù)、高含鹽水“零排放”技術(shù)遍地開花;神華包頭、神華鄂爾多斯、中煤榆橫等多個(gè)煤化工示范項(xiàng)目已建成投產(chǎn),并創(chuàng)造了可觀的效益,積累了大量經(jīng)驗(yàn),較好地完成了示范任務(wù)。然而時(shí)至今日,政府、工業(yè)界及民眾仍然對煤化工褒貶不一,存在較大的爭議,“高水耗、高污染”的質(zhì)疑聲不絕于耳,并在一定程度上影響了政策決定層,使其關(guān)于煤化工發(fā)展戰(zhàn)略的部署始終搖擺不定。
水資源是煤化工發(fā)展的首要約束指標(biāo)。我國水資源遠(yuǎn)低于世界平均水平,而煤炭資源與水資源更呈逆向分布。作為煤化工發(fā)展主體的新疆、內(nèi)蒙古、山西、陜西,水煤比僅為1∶22、1∶30、1∶45和1∶7,這使得煤化工項(xiàng)目排水“達(dá)標(biāo)排放”成為幾乎不可能的命題,而經(jīng)濃縮的高含鹽水總?cè)芙夤腆w(TDS)通常為4000~50000 mg/L,若直接排放會造成河水和地下水污染,更甚者會造成區(qū)域水位下降、植被退化、土地沙化等嚴(yán)重生態(tài)問題。企業(yè)需通過特定的“零排放”工藝,將高含鹽廢水濃縮,鹽結(jié)晶為固體,產(chǎn)水全部用于回用,達(dá)到全廠污/廢水“零排放”的目標(biāo)。
中國石化長城能源化工有限公司(以下簡稱:長城能化)是中國石化股份公司的全資子公司,是煤化工業(yè)務(wù)投資的平臺,負(fù)責(zé)煤化工項(xiàng)目投資和運(yùn)營,組織協(xié)調(diào)項(xiàng)目建設(shè),對旗下控股、參股企業(yè)實(shí)施專業(yè)化管理。目前,長城能化在新疆、內(nèi)蒙古、安徽、貴州、寧夏等地布局和建設(shè)了多個(gè)煤化工項(xiàng)目,部分已進(jìn)入正式生產(chǎn)運(yùn)營或工程收尾試車階段。
長城能化旗下部分企業(yè)已進(jìn)入試生產(chǎn)階段,主工藝裝置、污水處理裝置和廢水回用裝置已經(jīng)投運(yùn)并產(chǎn)生含鹽量較高的濃水,將會成為制約項(xiàng)目正常生產(chǎn)的瓶頸。
為解決高含鹽水去處問題,特采用分兩步走的方式實(shí)施“零排放”項(xiàng)目:首先,在廢水裝置后段增設(shè)一套中高壓膜法濃縮減量化系統(tǒng),以回收約90%的水量用作循環(huán)水或一級脫鹽水補(bǔ)充水,將高含鹽水TDS濃縮至約45000mg/L;其后,將減量化后的高濃水進(jìn)行蒸發(fā)結(jié)晶處理,產(chǎn)生固體結(jié)晶雜鹽,蒸發(fā)水回至減量化系統(tǒng),從而實(shí)現(xiàn)水全部回用。減量化單元設(shè)計(jì)處理量為450立方米/小時(shí),采用“高級氧化+生物濾池+高密度澄清池+高強(qiáng)度膜過濾”預(yù)處理工藝和“抗污染中高壓組合膜+二級反滲透”膜濃縮工藝。
由于來水中Fe3+、COD、SiO2含量和硬度較高,為去除COD并保護(hù)后續(xù)膜系統(tǒng),特設(shè)置預(yù)處理系統(tǒng)進(jìn)行前處理。預(yù)處理系統(tǒng)解決了膜減量化結(jié)垢問題,并有效脫除膠體和大部分有機(jī)物,解決了有機(jī)物對膜的生物污堵問題。
膜濃縮系統(tǒng)減量化處理單元考慮了廢水中剩余有機(jī)物對膜的影響,設(shè)置了抗污染中高壓組合膜。其中,中壓膜濃水側(cè)TDS達(dá)到15000mg/L以上,高壓膜濃水側(cè)TDS達(dá)到45000~50000mg/L。減量化系統(tǒng)設(shè)計(jì)水總回收率為90%。
TDS濃縮至45000 mg/L的高濃鹽水進(jìn)入蒸發(fā)結(jié)晶單元進(jìn)一步處理。蒸發(fā)結(jié)晶單元采用“帶鹽種機(jī)械蒸汽壓縮循環(huán)(MVR)降膜蒸發(fā)+強(qiáng)制循環(huán)閃蒸結(jié)晶處理”工藝。
蒸發(fā)單元濃鹽水從蒸發(fā)器底部用循環(huán)泵送至蒸發(fā)器頂部溢流箱,在換熱管內(nèi)被殼側(cè)的蒸汽加熱部分汽化,完成降膜蒸發(fā)過程,TDS由45000mg/L濃縮至150000mg/L。結(jié)晶單元將蒸發(fā)系統(tǒng)排出的高濃鹽水經(jīng)加熱升溫至沸點(diǎn)溫度送入結(jié)晶器閃蒸濃縮,總固體(TS)由152000mg/L濃縮至接近400000mg/L,濃鹽漿經(jīng)過離心脫水機(jī)將結(jié)晶雜鹽含水率控制在20%以下,成批次堆放碼垛、外送,產(chǎn)水返回減量化單元產(chǎn)水池,最終達(dá)到廢水“零排放”的效果。
在蒸發(fā)結(jié)晶單元,鹽種技術(shù)的應(yīng)用可以使?jié)恹}水中的鈣、鎂、硅等易沉淀組分以鹽種為核心優(yōu)先在鹽種表面結(jié)晶析出,以防止其在傳熱表面形成污垢,保證蒸發(fā)系統(tǒng)的連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,并可將這些組分進(jìn)一步濃縮,盡可能多地回收產(chǎn)品水。
機(jī)械蒸汽壓縮循環(huán)(MVR)技術(shù)將降膜蒸發(fā)器產(chǎn)生的二次蒸汽進(jìn)行再壓縮,升溫升壓后作為蒸發(fā)系統(tǒng)的熱源。在此過程中,乏汽無需通過外引冷量的方式冷卻,水的潛熱得到保存,獲得了更高的熱效率并大幅度降低系統(tǒng)運(yùn)行成本。系統(tǒng)僅需少量低壓蒸汽用于蒸發(fā)器開車啟動,正常運(yùn)行無需外供蒸汽,由蒸汽壓縮機(jī)驅(qū)動維持降膜蒸發(fā)器的正常運(yùn)行。
(來源:國際煤炭網(wǎng),作者單位:中國石化長城能源化工有限公司煤炭轉(zhuǎn)化部)
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按照工信部2015年工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)項(xiàng)目申報(bào)要求,寧夏自治區(qū)經(jīng)信委8月份向工信部組織申報(bào)了自治區(qū)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級重點(diǎn)項(xiàng)目。其中,中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司高鹽水零排放項(xiàng)目通過國家評審,獲得工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)資金1000萬元。近日,工信部向自治區(qū)下達(dá)了專項(xiàng)資金計(jì)劃。
中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司高鹽水零排放項(xiàng)目屬于工業(yè)轉(zhuǎn)型升級專項(xiàng)“綠色制造”領(lǐng)域中的“重點(diǎn)行業(yè)節(jié)水示范”類別。項(xiàng)目總投資23739萬元,采用預(yù)處理+抗污染組合膜+二級反滲透工藝流程,處理能力450~550立方米/小時(shí),操作彈性120%,回收率90%,產(chǎn)品水不但可用于全廠循環(huán)水補(bǔ)水,也可作為脫鹽水系統(tǒng)補(bǔ)充水使用。該項(xiàng)目的實(shí)施,將為自治區(qū)化工行業(yè)高鹽水無害化處理起到積極的示范帶動作用。
(源自:寧夏自治區(qū)經(jīng)信委技術(shù)改造投資處)